熱真空試驗(yàn)箱常見故障的分析和解決方式
1、常見故障問題
某一試件在做熱真空試驗(yàn)時(shí), 要求在真空度 2。X10-3 Pa時(shí)溫度下降至 - 55 ℃并保溫 2h, 通常狀態(tài)下此時(shí)的真空度會(huì)優(yōu)于 2X10-3Pa, 但在降溫 5min后, 出現(xiàn)了真空度突然下降到 2。5X10-2Pa的故障現(xiàn)象, 如圖 2所示。 為此我們就按表 1進(jìn)行排查。
2、 對(duì)故障現(xiàn)象的分析診斷與清除
2。1、 斷開制冷控制 , 制冷閥關(guān)閉, 檢查真空計(jì)通訊接口有無松動(dòng), 分子泵轉(zhuǎn)速有無發(fā)生變化, 經(jīng)檢查都正常, 說明真空機(jī)組的問題能夠清除。
2。2、 由于高溫降溫階段出現(xiàn)真空曲線異常, 先觀察在常溫柔高溫狀態(tài)下高真空曲線是否能夠抵達(dá)高真空度要求, 該曲線顯示真空度能抵達(dá) 2X10-3Pa以上, 義務(wù)正常, 說明從主電源到各電磁閥的電氣線路正常, 電氣系統(tǒng)沒有問題。
2。3、 只管電氣系統(tǒng)沒有問題, 但在 2X10-3Pa真空條件下通入液氮制冷時(shí), 此故障發(fā)生說明故障應(yīng)該發(fā)生在試驗(yàn)箱制冷環(huán)節(jié)。 首先對(duì)箱體各抽氣接口的螺絲擰緊, 在液氮入口處充入壓力0。5kg左右的氮?dú)猓?觀察此時(shí)高真空規(guī)顯示值有細(xì)小變化。
2。4、 結(jié)合試驗(yàn)箱的控制過程進(jìn)一步確認(rèn)故障原因。 由于此設(shè)備熱沉采用壁厚1。5mm 紫銅板作腔體料, 外部液氮盤管用整根長的紫銅控制作, 由于熱脹冷縮, 在真空室內(nèi)沒有焊縫, 故判斷液氮進(jìn)入熱沉的外部聯(lián)接處能夠有漏氣現(xiàn)象發(fā)生。 因此 能夠?yàn)榘l(fā)生此故障的原因是電磁閥與金屬波紋管連接真空室的連接處發(fā)生漏氣。
2。5、 將連接真空室的金屬波紋管拆開電磁閥發(fā)現(xiàn)其內(nèi)一塑料墊片因長時(shí)間高高溫試驗(yàn)造成老化開裂, 對(duì)此電磁閥閥桿重新焊接, 在真空環(huán)境下對(duì)試驗(yàn)箱體熱沉充入液氮,真空度顯示抵達(dá) 2X10-3Pa以上, 試驗(yàn)箱義務(wù)正常。
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